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近年来,我们研究工作的重点是水的深度处理,在印染工业废水处理中,通过我们开发的臭氧-曝气生物滤池一体化深度处理工艺,可将印染工业废水经常规生化处理后,再经深度处理,出水COD达到40 mg/L的标准。这种水,可通过反渗透(RO)系统,在废水的回用率低于60%的条件下,淡水完全回用,浓水COD小于100 mg/L,也可达到排放标准而排放。这种废水深度处理与回用方法,美中不足是仍有COD接近排放标准且含盐的RO浓水必须外排,难以做到现在的“零排放”的要求。
上个月收到SCI一区杂志“Journal of Hazardous Materials”的一个审稿要求,论文的作者是土耳其人,论文也是研究讨论印染废水处理。他提出了印染工业园的废水,经前段处理后,再经过纳滤(NF)处理,滤过的淡水用于回用,这没问题,浓水,作者采用了传统的“石灰-苏打法”,浓水经处理后,硬度脱除接近90%,溶解性的有机物(SCOD)的脱除率也高达93%。因为在染色工序中,为了增加染色的着色强度,必须添加钠盐(氯化钠,或元明粉硫酸钠),这也是印染废水有时盐度较高的原因。文章讨论了浓水应用于染色工序的可能性,比较了浓水直接回用于染色,“石灰-苏打法”处理后的染色的色差,证明浓水经“石灰-苏打法”处理后,脱除了浓水中的硬度及SCOD,可以应用于染色工序,这样,就能做到印染污水处理的零排放,且能减少工厂盐的使用量。
我的直感就是:这是一个很好的主意,且文章有详细的数据图表,故我只提出一点点小的建议,同意发表。
我也是搞这方面类似研究的,感觉这种好主意有较强的应用背景,它能解决目前我们的技术存在的浓水必须外排的难题,且真正能减少污染物的排放量,合符目前提倡的节能减排、清洁生产的指导思想,故我很快安排研究生,准备做类似相同的研究。我还想,若真的实验做成功了,且找到可以应用这个技术的工厂加以推广应用,真可以写一篇博文,题目都有了:做没有任何收益的国外期刊的审稿员,也有可能得到意想不到的额外收获。
我们从协作工厂取来RO浓水,对它进行“石灰-苏打法”处理。很快结果出来了,“石灰-苏打法”对硬度的脱除率达90%左右,与审稿的论文数据基本相同,但对SCOD的脱除只有5-10%,与文章报导的93%相差甚远。重复多次的实验,得到几乎相同的结果。我现在越来越怀疑我审稿的那篇论文,浓水经“石灰-苏打法”脱除溶解性SCOD效率的可靠性。从理论上来讲,进入RO的废水,必须经过前段工序的处理,已脱除大部分的悬浮物,及可生物降解的有机物,留下的都是一些溶解性的难生物降解的有机物,经RO处理后,这些污染物的浓度有所提高,但因它一般不是悬浮物与胶体,故经“石灰-苏打法”的沉淀,其脱除一些溶解性难降解的有机物是有限的。从这方面来讲,论文得出的SCOD脱除率高达93%是可疑的。这应是这篇文章的核心亮点,若这个数据可疑,该文就不是发表,而是拒稿了。
网上审稿我已经给了肯定的意见,并同意其发表。一个月后,我才做了这个重复性的实验。若这个实验结果在我审稿时得到,我一定会提出我的怀疑,要求作者加以核实及说明。但现在已是事后,我有必要将这个实验结果,及我的怀疑通知国外杂志的编辑吗?请各位博友给我提供好的建议!
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GMT+8, 2024-11-22 12:10
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